9月1日,吉林石化公司污水處理廠于6月16日開始的采用液堿替代生石灰中和酸水試驗結束已近兩個月,經過試驗效果顯著,生產成本大幅降低,工廠出水穩定達標。
今年年初以來,污水處理廠根據生產實際,圍繞安全生產、平穩運行、節能降耗、降低生產運行成本等方面設立十大攻關課題,持續加大技改攻關力度,優化生產工藝過程控制。污水處理廠在前期攻關工作的基礎上,生產液堿廠家,圍繞中和處理裝置優化運行,工業液堿,組織開展了使用電1石廠堿液替代石灰中和酸水的試驗,在滿足生產工藝要求的前提下實現降低成本目標。試驗結果表明,中和劑成功替代后,出水PH值穩定合格,液堿一噸多少錢,年預計降低生產成本1800萬元。






液堿濃度檢測的重要性
液堿濃度的檢測在日常的化驗工作中占有重要的地位。對于液堿濃度,國家規定標準是要求含堿量為30%或42%,安徽液堿,而很多產品在生產實踐中并沒有在標準范圍內,所以我們在使用前需要對液堿濃度進行檢驗。 液堿廠家常用的檢驗方法有容量法和比重法兩種。
液堿是首要的化工根底原材料,它的用處十分廣泛。其間化學工業用于制作草酸、甲酸、苯酚、硼砂、氫1化鈉及番筧、構成脂肪酸等。鍛煉工業用作制作氫氧化鋁、氧化鋁及金屬表面措置劑。
